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调节阀调试分为冷态调试和热态调试(下)

发布日期:2019年07月02日

第二阶段:B型定位器为消除振荡现象,更换B型模拟型定位器,此定位器可以通过喷嘴挡板连续补气,故对气体泄漏不敏感。切换试验时发现以下问题:

 (1)手动操作给出阀门动作指令后流量响应存在30~40s的延时现象。

 (2)自动控制时给出阀门动作指令后,阀门不会立即动作,需积累一段时间后给水流量才会有一个突变,约20t/h。

经调整气动放大器后阀门响应有所改善,自动情况下水位曲线为锯齿波,周期变长,频率降低,但无法收敛。水位控制试验时,在对阶跃变化的响应调节过程中,水位曲线基本无锯齿波,但投入自动情况下水位曲线仍为锯齿波;随后机组升功率至50%FP,在手动调节维持水位时,调节阀动作滞后现象明显,其中关阀滞后约20s,开阀滞后约35s。

上述试验表明:更换为模拟型定位器后消除了超调以及振荡问题,但存在阀门动作响应延时现象,手动操作时尤为严重。

第三阶段:C型定位器 机组运行时需手动操作干预蒸汽发生器水位,若采用B型定位器,因阀门动作响应延迟,出现水位不可控升高或降低,进而导致停机停堆的风险较高。因此,更换C型带喷嘴挡板的智能定位器进行试验。

首先对阀门进行静态测试,通过调整放大器以及定位器自整定,消除定位器气源输出不稳定等问题,静态测试合格。

后续试验过程中无响应延时现象,也无定位器定时补气现象,问题为:

 (1)手动操作时下波动较大,阀门开度无法稳定,主给水流量波动约30t/h左右。

 (2)20%FP平台试验完成,主给水调节阀投自动控制后主给水流量存在约15t/h流量波动。

 (3)随着机组功率升高,流量波动幅度也逐渐升高,30%FP时流量波动上升到25t/h;35%FP时流量波动上升到约35t/h;

经多次反复调整气动放大器、控制器比例、积分参数、滤波时间常数等,流量波动现象未能改善。